SBR-電催化組合工藝處理己內酰胺廢水試驗研究
【純水設備 http://www.xqccs.cn】采用芬頓法、序批活性污泥生化法和電催化氧化法去除己內酰胺廢水中的有機物。采用sbr-電催化聯(lián)合工藝對己內酰胺廢水中有機物的去除效果進行了現(xiàn)場中試研究,并對其運行的穩(wěn)定性和經濟性進行了分析。結果表明:fenton法在氧化劑用量為3.0%時,CODCr的去除率達到90.0%,但氧化劑成本較高。當能耗適宜時,SBR生化法對CODCr的去除率為56.1%。在能耗適宜的情況下,電催化氧化法對CODCr的去除率為43.5%。單一工藝難以滿足處理要求,單位功耗大。sbr-電催化氧化聯(lián)合工藝對CODCr的去除率達90.0%以上,出水CODCr降低到200~300 mg/L,廢水處理成本降低到5.15元/m3,技術經濟可行。
己內酰胺(己內酰胺)是合成尼龍(尼龍-6)纖維的單體純水設備。目前,世界上很多工業(yè)化生產己內酰胺的環(huán)己酮-羥胺法(HPO)[1],這一過程排放的廢水含有高濃度的有機污染物,化學需氧量(CODCr)高于通用工業(yè)園區(qū)污水處理廠排水CODCr接受公司要求(少于1 000 mg / L)幾次[2],因此企業(yè)需要對廢水進行深度處理,以滿足工業(yè)園區(qū)污水處理廠的要求。在己內酰胺廢水酞胺、甲苯、苯甲酸、醋酸和其他有機化合物的BOD5 / CODCr (B / C)大于0.5[3],有機物可以通過身體的一部分的工業(yè)廢水處理過程[4]-生物化學方法去除,但HPO法為多個生產廢水排放的廢水混合,水是不穩(wěn)定的,采用單一的生化方法很難達到工業(yè)園區(qū)污水處理廠。除生物化學方法外,還采用先進的氧化方法,如芬頓法[5,6]、臭氧催化氧化法[7]、鐵碳微電解法[8]等,對己內酰胺廢水進行深度處理。然而,先進的氧化方法運行成本高,經濟可行性差。因此,探索具有良好處理效果和經濟可行性的己內酰胺廢水深度處理方法迫在眉睫。測試中,作者基于小規(guī)模實驗研究己內酰胺廢水的生化方法和先進的氧化過程CODCr去除效果,在此基礎上進行的序批式活性污泥(SBR)組合——電催化過程試驗研究,探討了技術效果和經濟可行性,以工業(yè)生產己內酰胺廢水處理提供參考。
1 材料與方法
1.1 試驗廢水
試驗廢水取自浙江某國有化工企業(yè)的己內酰胺生產車間,包括氨肟化工藝產生的氨肟化廢水,合成環(huán)節(jié)產生的以己內酰胺為主要污染物的合成廢水,離子交換環(huán)節(jié)產生的再生廢水,中和結晶環(huán)節(jié)產生的硫酸銨蒸發(fā)冷凝水。其中氨肟化廢水的水量為23 t/h,CODCr為3 000~4 500 mg/L,pH約為12,主要有機污染物為環(huán)己酮、環(huán)己酮肟、雜環(huán)類有機物等,且含較高濃度的NaOH和硝酸鹽;合成廢水的水量為5 t/h,CODCr為6 000~10 000 mg/L,pH約為3,主要有機污染物為己內酰胺、硫胺、苯系物等,存在部分低沸點有機物;離子交換廢水的水量為15 t/h,CODCr為3 000~4 500 mg/L,pH為3~5,主要有機污染物為己內酰胺及苯系物等;硫酸銨冷凝廢水的水量為6 t/h,CODCr為5 000~6 000 mg/L,pH呈中性,主要有機污染物為硫胺、己內酰胺等。取上述4種廢水匯入調節(jié)池后的混合水樣作為試驗廢水,試驗廢水中污染物成分復雜,處理難度大。
1.2 小試研究
1.2.1芬頓氧化法
采用煤炭科學技術研究院有限公司自主試制的5 L/h間歇式芬頓反應器(圖1)進行芬頓氧化法小試。取廢水水樣5 L,用10 mol/L的濃硫酸調節(jié)pH至3.0~3.5,加入濃度為0.3%的FeSO4作為助反應劑[9],以濃度為30%的雙氧水(H2O2)作為氧化劑,每組試驗分別加入0.2%、0.5%、1.0%、2.0%、3.0%的氧化劑純水設備。反應過程中每隔30 min取水樣1次,檢測其CODCr;3.0 h后反應終止,用1 mol/L的NaOH調節(jié)pH至10,沉淀后取上清液調節(jié)pH至中性,檢測其CODCr[10,11,12,13]。
1.2.2 SBR生化法
SBR生化法小試裝置由有機玻璃制成(圖2),裝置主罐體為圓柱型,柱體直徑為10 cm,高度為30 cm,總容積約為2.5 L,有效容積為2.0 L。柱體內設有攪拌器,停止曝氣時用于混合廢水。主罐體外部不同高度設有多個取樣口,底部設有曝氣孔和放空閥,用于放空廢水和排泥。
取活性污泥混合液(取自清華大學校園污水處理站)用自來水稀釋至2 L,靜置沉淀30 min后,撇去500 mL上清液,倒入pH為中性的混合水樣補充至2 L,連續(xù)曝氣20 h后,靜置沉淀30 min;撇去上清液500 mL,再倒入混合水樣補充至2 L,繼續(xù)曝氣。如此循環(huán)15 d培養(yǎng)微生物,第16天接入廢水樣品,第26天起連續(xù)33 d取水樣檢測其CODCr。
1.2.3 電催化法
電催化法是在陽極將H2O分解成H+和羥基自由基(·OH),·OH和廢水中有機物進行無選擇的氧化反應,生成CO2,從而使有機物得到去除[15]。電催化法小試采用清華大學專利裝置三維電極反應器[16]。該反應器在傳統(tǒng)的電化學反應器電極板之間填充顆粒狀、碎屑狀電極材料,這些電極材料在陰陽電極電場感應作用下形成新的電極??刂齐姌O板電流密度分別為5、10、15 mA/cm3,將廢水pH調至4.5~5.0,控制水力停留時間(HRT)為1 h,進行間歇式試驗,在進水與出水處分別取樣檢測其CODCr。每個電流密度做5組試驗,取算數平均值。
1.3 SBR-電催化組合工藝中試
采用2 t/d的中試裝置進行SBR-電催化組合工藝中試研究(圖3)。SBR-電催化組合工藝流程為:進水→調節(jié)池→SBR反應池→調節(jié)池→電催化反應池→中和池→出水。接種污泥取自化工廠污水處理廠的活性污泥,系統(tǒng)穩(wěn)定后開始試驗,裝置連續(xù)無間斷運轉。每隔8 h取水樣1次,檢測其CODCr,取24 h內3次水樣CODCr平均值作為日均CODCr。
1.4 水質指標檢測方法
按照HJ/T 399—2007《水質 化學需氧量的測定 快速消解分光光度法》[17]檢測水樣的CODCr;按照GB/T 6920—86《水質 pH值的測定 玻璃電極法》[18]測定水樣的pH。
2 結果與討論
2.1 小試研究
2.1.1 芬頓氧化法
不同H2O2投加量時芬頓反應器內廢水的CODCr變化如圖4所示。由圖4可見,進水CODCr在6 000 mg/L左右,不同H2O2投加量下反應器內CODCr均呈下降趨勢,且在反應進行2.5 h后趨于平穩(wěn)。當H2O2投加量為0.2%時,CODCr由6 091 mg/L降至5 545 mg/L,下降幅度有限,這是因為氧化劑投加量過低,氧化強度不夠;隨H2O2投加量由0.2%增至3.0%,反應強度增大,CODCr去除總量快速增加;當H2O2投加量為3.0%時,CODCr去除率明顯提高,在保證充足反應時間的條件下(>2.0 h),CODCr去除率最高可達90.0%,出水CODCr降至700 mg/L左右。
2.1.2 SBR生化法
SBR生化法對CODCr的去除效果如圖5所示。由圖5可知,馴化后的活性污泥對有機物具有穩(wěn)定的去除性能,使CODCr從4 254 mg/L降至2 400 mg/L左右,CODCr去除率達56.1%,出水水質較為穩(wěn)定,且隨反應時間的延長,CODCr呈持續(xù)下降的趨勢,說明活性污泥的降解能力隨反應時間延長而增強。
2.1.3 電催化法
不同電流密度時電催化法對CODCr的去除效果如表1所示。由表1可知,隨電流密度增加,電催化法對CODCr的去除率增加,當電流密度由5 mA/cm2升至15 mA/cm2時,CODCr的去除率由20.0%提高至60.5%。但電流密度增加造成水處理耗電量增加,綜合考慮去除效果與能耗,電流密度為10 mA/cm2時,CODCr去除率為43.5%,此條件時去除率較高且能耗較低。
2.2 SBR-電催化組合工藝中試
SBR-電催化組合工藝中試結果如圖6所示。由圖6可知,進水CODCr波動較大,為1 881.1~4 669.3 mg/L,進水經24 h的SBR生化處理后,出水CODCr降至303.0~980.0 mg/L,出水CODCr波動減小;將SBR生化處理后的出水作為電催化的進水,以進一步去除難降解有機物,最終出水CODCr為200~300 mg/L,出水CODCr基本保持穩(wěn)定。SBR-電催化組合工藝對CODCr的總去除率穩(wěn)定在90.0%左右。與小試規(guī)模的SBR生化法處理效果相比,中試規(guī)模的SBR工藝段出水效果更好,CODCr的去除率更高,原因是進水量增大后,進水水質趨于穩(wěn)定,更有利于生化處理,加之中試選取的活性污泥來自工業(yè)污水處理廠,其菌種更加適應此類廢水,因此SBR中試效果明顯優(yōu)于小試試驗效果。
2.3 工藝可行性分析
處理效果和運行費用是選擇廢水處理工藝時需重點考慮的因素。芬頓氧化法的特點是隨著H2O2投加量的增加,CODCr去除率增大,高去除率時H2O2消耗量極大,廢水處理所消耗H2O2的費用高達6.00元/m3,加之酸、堿及FeSO4的費用,總處理費用不低于10.00元/m3,運行成本較高。電催化法較合適的電流密度為10 mA/c㎡,此時CODCr去除率為43.5%,耗電量為15 kW·h/m3,該方法的優(yōu)勢在于無需調節(jié)pH,不增加鹽分帶入,也不會產生大量的含鐵污泥。SBR-電催化組合工藝處理廢水涉及到的費用主要包括電費、自來水費、藥劑費(少量混凝劑和絮凝劑及較大量酸堿中和藥劑)、污泥處置費及人員費用,廢水處理費用約5.15元/m3,運行費用相對較低??梢?芬頓氧化法運行成本較高,SBR生化法、電催化法相對運行費用較低,但采用單一的生化或電催化法不能保證己內酰胺廢水處理后出水達到入工業(yè)園區(qū)污水處理廠的要求,采用SBR生化法結合高級氧化法進行深度處理,具有較好的CODCr去除效果,同時經濟方面可行。
(1)芬頓氧化法對己內酰胺廢水中CODCr的去除效果主要取決于H2O2的投加量,當H2O2投加量為3.0%時,CODCr去除率高達90.0%,但其總處理費用不低于10.00元/m3,運行成本較高;SBR生化法對CODCr的去除率為56.1%,電催化氧化法在適宜能耗時對CODCr的去除率為43.5%,單一工藝均難以達到處理要求。
(2)采用SBR-電催化組合工藝對己內酰胺廢水進行處理,可使CODCr由4 000 mg/L降至200~300 mg/L,去除率穩(wěn)定在90.0%左右,出水滿足入工業(yè)園區(qū)污水處理廠的要求,該組合工藝的總處理成本為5.15元/m3,具有經濟可行性。
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